由于开关电源一直处在翻开和封闭的循环,这就要求开关电源中的器材有较高的强度和较短的反响时刻。一般来说,开关电源的作业功率在几十Khz到上百Khz之间。为了可以满意频频的开关形式,开关电源傍边的整流管对Trr时刻有严厉的要求,理论上,不能运用一般的二极管,而是要运用超快康复的肖特基二极管。
假如是这样的话,慢康复的二极管就不能运用在开关电源傍边了吗?事实上,开关电源中合理的运用慢康复二极管将会得到意外的惊喜。下面将以两个实例的剖析来阐明。
下面就和网友共享一下两个作业中的实例:
事例一
慢康复工频整流管1N4007用于主控IC供电绕组整流,处理多绕组体系,偏置电压偏高问题。
运用某IC做5路输出DVB电源,批量生产过程中,发现不良率较高,症状为电源不作业或打嗝。去到工厂实测发现IC的供电电压偏高,IC过压维护机制触发。
我们都知道,多路输出电源,要做到很好的穿插调整率是适当检测变压器规划功底的,偏置供电绕组电压偏高再所不免。客户现已批量生产了1W多套电源,从头规划变压器明显不是很好的处理计划。整流二极管串联的电阻加大其效果也是有限的,究竟其主要效果在滤除尖峰电压,而引起IC维护的是偏置绕组电压偏高。这个时分慢整流管的魅力就体现出来了。终究的处理计划就是将客户原计划中的快康复二极管HER107换为1N4007,问题得到完美处理。详细见图1:
图1
有的人可能会问,慢管用在这儿会不会有什么安全隐患,适宜吗?
的确,开关电源整流管是不能用慢管的,可是这儿的确适宜的。由于IC供电电流根本在mA等级,负载不大,所以用慢管也不会有问题。
事例二
Flyback中RCD吸收电路运用慢管1N4007,处理主开关上的漏感尖峰电压应力及EMI辐射问题。
图2
常见的RCD吸收电路结构如图2(D1一般用快康复二极管)。
假如变压器规划不合理,漏感大的话,开关管管断时,漏感电压较大,振动时刻较长,导致MOS电压应力比较大,EMI辐射超支。
图3
图3是D1运用快康复二极管UF4007的实测波形。
黄线为RCD中C1的波形,粉色为开关管漏极波形,蓝色为R1的电压波形。明显漏极振动时刻较久,峰值较高。假如把D1换为工频整流管1N4007会怎样呢?
下面就是1N4007的体现:
图4
很明显,漏极振动被完美按捺,峰值也大大减小,然后减低MOS的电压应力,以及大大改进EMI.
仔细的朋友会发现,R1的电压峰值变大。这是为什么呢?由于1N4007反向康复时刻较长,所以C1的电会回流形成的。
有文献指出真是这能量回流,减低R2的损耗,会进步电源的功率,可是通过实测并未发现功率上有改进,所以这儿持保留意见。
不行能量回流却是实实在在存在的,理论剖析和实测成果都已显现。也正是这个原因,会导致1N4007发热量会比较大,所以此计划适用于小功率Flyback,大功率不主张运用。
假如规划中,遇到MOS电压应力比较大而且EMI总超支,无妨试试此计划。
虽然在日常的开关电源规划傍边,并不引荐运用反响较慢的二极管,但这并不意味着它在规划中毫无用处。这类二极管反而可以处理一些比较扎手的问题。所以在学习和规划中遇到问题时,不如换一种方法来考虑,或许问题就方便的解决了。